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普业机电出现速率不稳定的原因就是压力不稳定造成的。定做试验机而压力的来源主要来自于液压油的流量,流量的大小直接影响材料试验机的速率,试验机厂影响液压油流量大小的原因主要是由电磁阀决定的,液压万能试验机伺服阀被卡住就会造成流量忽大忽小,导致速率不稳。究其原因有可能是液压油长期不更换或者液压油不干净造成。
液压万能试验机测力计的电气系统主要用于实现油泵的电动机和横梁上的电动机启动、停止、正反转及电动机的短路、试验机厂过载保护和机械限位保护。定做试验机当转动组合开关到达垂直位置时,电源接通,配电盘元件(接触器、按钮)带电,指示灯亮。
液压万能试验机主机油缸,油缸是该机的关键部件之一,定做试验机如果油缸为间隙密封型油缸,在加工精度及装配工艺方面不达标的情况下,在使用周期达到后会出现拉缸现象,液压油缸一旦拉缸,试验机厂就会造成油缸摩擦力增大,造成速度不稳定,当然油缸拉缸的原因也有可能是液压油太脏造成的。
拉力试验机经过了长时间的使用,会令到试验机试验不准,试验机厂现在我们针对这个问题总结一下解决方法。(这仅供大家参考,实际上出现大问题必须跟厂家联系) 第一、万能拉力试验机试验速度校准 我们在校准试验机的试验速度时候 (1)首先记下机台横梁的开始位置; (2)然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程); (3)启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键; (4)定做试验机根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
电子拉力机夹具有多种不同的规格和夹面,定做试验机针对不同的试样采用不同的夹头,有些操作人员在试验时,使用大规格钳口夹持小截面试样,试验机厂或者使用平夹头夹持大试样,使得夹具与试样接触不紧密,摩擦系数明显降低,最直观的表现为夹具的鳞状尖峰被磨平,摩擦力大幅度减小。当试样受力逐渐增大达到静摩擦力时,试样就会打滑,从面产生虚假屈服现象。
使用万能材料拉力试验机所测验的最常见的项目是拉伸强度和拉伸模量、曲折强度和模量。依照ASTM D 638和ISO 527进行拉伸实验时,样条的两端都有夹具夹紧,一个夹具是中止的,定做试验机另一个固定在十字头上,违背固定夹具移动,牵引样条直至样条呈现开裂,试验机厂开裂时十字头会主动中止。曲折实验时(ASTM D790 、D6272以及ISO178),样条被放在实验机固定机床的两个支座上。这个实验中,十字头移动的方向与拉伸实验中移动方向相反,向一个没有支撑的中心推进而不是牵引样条,直至样条曲折甚至开裂。由于大都热塑性塑料资料不会在这个实验中开裂,所以不可能核算开裂曲折强度。因此,规范的实验办法需求核算应变为5%时的曲折应力。